近日,大唐西固熱電8月份生產(chǎn)技術(shù)月度報(bào)表顯示:該公司燃料煤配煤合格率達(dá)100%,連續(xù)幾個(gè)月合格率不斷上升,再創(chuàng)歷史新高,實(shí)現(xiàn)單月供煤水份、熱值、硫份及揮發(fā)份四大指標(biāo)全部合格的佳績,為發(fā)電供熱機(jī)組高負(fù)荷下的平穩(wěn)生產(chǎn)保駕護(hù)航。
該公司近年來確立“燃料挖潛出效益”的管理理念,堅(jiān)持價(jià)值思維和效益導(dǎo)向,以管理提升年為契機(jī),緊密圍繞該公司中心工作,以“降本增效”為出發(fā)點(diǎn),扎實(shí)開展燃評整改工作,狠抓制度建設(shè)和過程管理,強(qiáng)化思想意識,提升隊(duì)伍素質(zhì),確保完成燃評整改的各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo),力促燃料管理工作上水平。通過加強(qiáng)與生產(chǎn)及管理部門的聯(lián)系、溝通,及時(shí)反饋生產(chǎn)、技術(shù)信息,調(diào)整煤炭配煤方案,同時(shí)全程參與進(jìn)廠煤炭的采制樣分析,從宏觀上把控煤炭質(zhì)量。
為達(dá)到燃評整改要求,近期,該公司完成煤化驗(yàn)設(shè)備維護(hù)升級改造。針對煤化驗(yàn)設(shè)備老化、精確度等級下降等問題,從提高化驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確度、精密度等級入手,聯(lián)系廠家對化驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場檢測、分析、診斷,找出化驗(yàn)數(shù)據(jù)誤差根源,對需要改造的設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化升級,通過對5E-MAC/GIII全自動工業(yè)分析儀高溫爐、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器、熱電偶、揮發(fā)份坩堝更換,解決了送樣斷裂、轉(zhuǎn)盤無法復(fù)位、儀器不秤量、試驗(yàn)中途燒保險(xiǎn)、爐膛溫度不穩(wěn)定、機(jī)械動作噪音的等故障。通過對5E-8S/AIII測硫儀微動開關(guān)、主板、控制板、石英管、電解池、硅碳管等設(shè)備更換,解決了試驗(yàn)中測試結(jié)果不穩(wěn)定、儀器經(jīng)常漏氣、氣路導(dǎo)管老化、線路接觸不良等現(xiàn)象。通過對SDACM5000量熱儀測溫探頭、控制卡、磁力泵更換解決了以前試驗(yàn)中溫度、制冷、控制、信號采集及水循環(huán)不正常造成的測試結(jié)果偏差較大問題。通過對SDS616定硫儀硅碳管、石英舟、電解池、硅膠管、攪拌器的更換解決了由于部件老化造成試驗(yàn)結(jié)果不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
該公司每天堅(jiān)持召開生產(chǎn)日分析會,溝通煤炭信息和生產(chǎn)一線反饋意見,并及時(shí)制定處理、調(diào)整方案,避免了班組間生產(chǎn)扯皮事件發(fā)生,形成生產(chǎn)良性循環(huán)。同時(shí)該公司建立了電子交接班制度,各班組在信息平臺上對煤炭質(zhì)量、設(shè)備狀態(tài)、煤炭庫存及在途信息一目了然,各項(xiàng)工作靠前行動,充分發(fā)揮了信息管理的作用。通過對化驗(yàn)設(shè)備的整體改造和維護(hù),化驗(yàn)設(shè)備的穩(wěn)定性、準(zhǔn)確度和精密度得到很大的提高,升級改造后的化驗(yàn)設(shè)備達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),各項(xiàng)重要化驗(yàn)指標(biāo)如:煤的熱值、灰分、水分、揮發(fā)分硫分等化驗(yàn)誤差大大降低,化驗(yàn)數(shù)據(jù)更具公信力。
夏去秋來,從調(diào)車人員鐵路煤炭露天推送到斗輪機(jī)司機(jī)高溫作業(yè),再到控制室人員加強(qiáng)設(shè)備電流監(jiān)控、現(xiàn)場皮帶值班工加強(qiáng)巡檢及時(shí)處理生產(chǎn)故障,每一環(huán)節(jié)都凝聚了一線職工的辛勤汗水;針對煤車集中到達(dá)、煤質(zhì)層次不齊、等現(xiàn)實(shí)的困難該公司職能部門,都能根據(jù)實(shí)際情況,及時(shí)制定措施和對策,加強(qiáng)管理,一一克服。